今年以来,华晋焦煤明珠公司直面煤矸石治理难题,突破传统末端处置模式,以构建煤矸石源头减量化柔性生产模式为切入点,通过精准优化回采工艺有效破解治理难题,实现了减矸、增效与生态保护的多重目标。
长期以来,明珠公司1号、2号煤层实行同步开采,两层之间存在0.8至1.5米的夹矸层,开采期间矸石量大、岩石多,不仅增加了井下运输压力,还需额外开展破石作业,成为企业安全生产与生态环保工作的突出短板。
“必须从源头谋划对策、从工艺上寻求突破,切实降低矸石产出、提升生产效率、落实生态保护。”明珠公司生态环保部门负责人高风表示。该公司组织技术团队深入井下一线,全面勘察地质条件,针对2号煤层顶板厚度变化造成矸石量增多的实际情况,反复研讨优化开采方案,最终确定重点工艺革新措施——将回采工作面由沿1号煤顶板回采,全面调整为沿2号煤顶板回采,从而在开采源头减少大块岩石产出与运输量,取消生产环节破石工序,有效提升回采效率,推动煤矸石治理实现从“被动处置”到“主动防控”的根本转变。
工艺优化后,井下大块岩石产出量大幅降低,运输系统拥堵问题得到了根本解决,2号煤层资源回采损耗有效减少,煤炭(850105)资源回收率进一步提高,有力保障了原煤产量稳定。数据显示,今年1至3月,该公司煤矸石月均产量1.29万吨;开采工艺优化完成后,4月份煤矸石单月产量降至0.50万吨,源头减量成效十分显著。为巩固治理成果,该公司同步加强设备精细化管理,常态化开展检修维护,降低设备故障率,持续压降生产运营成本,推动绿色开采与高效生产深度融合、相互促进。
作 者:李艳军郭焕
